(上接一版①)年需处置费用20余万元。同时,在处置过程中,含有少量氯硅烷的工艺混合气体在从淋洗塔顶部排空时,与空气中的水蒸气反应,生成废酸雾,对大气环境造成了严重污染。
为此,从2009年10月开始,尚宇新能源相关技术人员深入现场,实地考察,多方调研,提出了废硅粉多级旋风分离、工艺气体旁路回收循环利用的技术方案,即将三氯氢硅合成炉中生成的混合气体,通过高效多级旋风分离器,将废硅粉和工艺混合气体完全分离,硅粉颗粒进入硅粉回收罐,经干燥后重新加入合成炉进行反应,工艺气体则通过旁路,进入机后冷却器,冷却后回收至系统。此工艺的特点是硅粉回收干净彻底,杜绝了硅粉通过淋洗塔外排,工艺气体全部回用,最大限度地解决了硅粉浪费和工艺气体排放污染问题。
为此,尚宇新能源投资800余万元,改造了三氯氢硅合成炉加料系统,增加了高效旋风分离器、硅粉回收罐、硅粉存渣罐,并对合成DCS自动化控制系统进行了重新编程。结合废硅粉活性低等实际,尚宇新能源经过多次试验和实际操作,摸索出废硅粉吹渣工艺操作法,同时调整部分工艺指标,保证了系统在使用废硅粉的情况下,连续稳定运行。
该工艺在尚宇新能源生产装置上投入使用后,节能效果明显,原外排的废硅粉全部得到回收利用,并杜绝了工艺气体外排引发的环境污染。该技术于2011年通过了河南省科技厅组织的省级科学技术成果鉴定。2012年3月,该技术获国家知识产权局发明专利。