本报讯(通讯员许凯)1月2日,笔者在古汉山矿井口看到,新改造的提升系统平稳运行,效率明显提高,这是该矿大力实施科技创新取得的成效之一。去年以来,该矿面对矿压大、瓦斯大、水大的实际情况,坚持科技创新,推动了企业又好又快发展。
该矿主、副井提升系统是1991年设计安装的,绞车为落地多绳摩擦式提升机,安全性不高,效率低下。为实现矿井安全高效,该矿决定对提升系统实施技术改造。该矿使用新型闸控系统,提高了制动平稳性和安全可靠性,杜绝了以前紧急制动及蹲罐现象,缩短了一次循环提升时间,为矿井高产高效奠定了基础。
在区域瓦斯治理方面,该矿投资引进了瓦斯监测监控设备,实现了瓦斯远程监控和局部通风机风电、瓦斯电闭锁和煤巷双风机自动倒台。该矿原来使用的ZDY1900S型钻机,功率小,速度慢,安全性差。为改变这一现状,该矿投资引进了10多台ZDY4000S型液压钻机,投入使用后,每天每台单机比原来多进尺20米,并且提高了抽采效率,为区域瓦斯治理工作奠定了坚实的基础。
该矿15091工作面储煤量100多万吨,为实现早日开采,该矿对东输水巷和东大巷进行了技术改造。东大巷原来安装了8部吊挂皮带,运输线长、设备多,工人维护量大。为优化原煤运输系统,该矿将原来的8部皮带合并为3部。在皮带合并过程中,由于巷道弯曲给施工带来了一定的难度,该矿经过多次研究,加装了皮带拐弯装置和皮带集中控制装置,不仅提高了工作效率,而且每月可节约电量12.8万千瓦时。