本报讯(通讯员孔小海、裴纪民)近日,笔者从九里山矿获悉,该矿通过改造钻机压柱底座,减少了调整钻机次数和人员投入,提高了钻孔施工效率。
据了解,该矿在煤巷施工顺层抽采钻孔时,使用的是ZDY4000S型钻机,这种钻机运转功率高,钻杆产生的纵向和横向反作用力,对钻机造成较大震动。如果在稳钻过程中,钻机压柱打设不牢,钻机得不到有效稳固,钻孔的方位、倾角就会发生变化,从而导致施工钻孔实际参数超出允许误差范围,起不到很好的防突效果。
该矿技术人员深入现场调研后发现,目前使用的传统压柱固定方法对纵向力不起作用,于是决定对钻机压柱受力点进行重新设计和改造。首先,在钻机底座的4个角分别加设压柱底托,让压柱的底部直接放在钻机底托上;其次,把底托固定在钻机上,使压柱在横向和纵向两个方向均有可靠受力点,牢牢控制住钻机晃动。
实践证明,改造后的钻机压柱底座,在该矿16061区段巷和东一运输巷投用后,能很好地承受住钻杆对钻机产生的横向和纵向反作用力,有效保证钻机平稳运转,提高抽采钻孔施工的准确性。并且,钻机施工工效提高后,无须频繁调整钻机,减少了一名操作工,年节省人工成本在3.6万元以上。