本报记者 许伟涛 本报通讯员 杨文娟
在位于孟州的隆丰皮草企业有限公司,水厂鞣制车间有着“隆丰第一车间”的称号。在这里,每天投产的3万多张皮要经过几十道工序,这对设备管理来说是一项巨大挑战。正是在这样的压力下,隆丰皮草水厂机修班长韩海武带领着20多名维修工,成功地维护了水厂生产线的正常运转。
1996年加入隆丰皮草的韩海武,连年被评为“季度之星”“优秀员工”。2010年,韩海武还被隆丰皮草评为“感动隆丰十佳人物”。熟悉韩海武的人都说:“老韩是一个有心人。”水厂湿磨工序,因生产任务大,湿磨机经常超负荷运转。每到夏季,湿磨机原有的冷却系统不能有效降温,液压油温度过高,导致湿磨机运转异常迟缓,直接影响湿磨产品质量和生产进度。韩海武经过细心的观察和反复试验,重新改造了湿磨机的冷却系统,有效缓解了夏季湿磨工序的生产压力。
在技术创新方面,韩海武也是能手。鞣制车间浸酸循环系统是车间领导颇感头痛的问题,由于最初设计原因,循环液中的毛球经常造成循环系统堵塞,影响正常的生产进程。接到任务的韩海武,苦思冥想、反复测量试验,并利用废弃材料制造出流水通过式过滤器。该过滤器不仅达到了预期的使用效果,而且还减轻了员工的工作量。
“多问一句,心中更有数,多看一眼,安全更有保障!”这是韩海武挂在嘴边的一句话。如今,水厂机修班在他的带领下,不仅维修技术过硬,而且还形成了新老员工传、帮、带的好传统。