本报讯(通讯员宋国兴)近日,河南能源化工集团在中马村矿“双基”检查时,对该矿39011底抽巷的实钻图设计,可随时掌握打钻现场煤层、赋存,提出了表扬。
据悉,该矿属煤与瓦斯突出矿井,煤层瓦斯含量高,区域瓦斯治理投入高。为提升抽采水平,该矿技术人员注重在技术革新改造上下功夫,通过优化巷道支护形式,优化抽采钻孔设计,提高瓦斯抽采效果。
革新支护形式。为降低瓦斯治理成本,该矿在39021回风巷底抽巷对巷道设计断面及支护参数进行优化,使巷道由原来的4.2米减小至3.8米,锚杆布置由原来的12根减少为10根,每米巷道可节约费用299元。据统计,该巷道共节约费用27万元。
优化钻孔设计。去年10月份以来,该矿对39011回风底抽巷穿层钻孔设计进行技术优化,将该巷道及切眼底抽巷钻孔由原来的1051个减少为833个,钻孔长度由原来的25728米减少为21354米,节约资金21.8万元。
钻机自主改造。该矿针对ZDY3200钻机施工只能满足瓦斯打钻施工45度以下的钻孔实际,组织技术人员在钻机跑道与底座之间增加一个油缸,改造后的钻机可以在0度~90度之间任意调整角度,极大地方便了现场施工。据悉,去年该矿先后改造了6台钻机,每台钻机能为该矿节约资金2000多元,有效缩短了稳钻时间,打钻效率提高2倍以上。