本报讯(通讯员宋国兴)2月11日,在中马村矿27011综采工作面,两名防突科员工手持药箱大小的仪器在来回巡视着。“他们操作的是瓦斯参数测定仪,正在测试工作面钻孔瓦斯抽采浓度,以便实施动态监控。”该矿防突科副科长武永明说。
作为高瓦斯突出矿井,该矿立足科技创新,不断克服矿井瓦斯含量高、区域治理工程量大、抽采达标慢等困难,探索出了“主动治理,辅助防护”的工作思路,夯实瓦斯治理“一号工程”,助推安全生产。
在27021回风底抽巷,笔者看到几名员工在对抽采钻孔注浆,且采用合成树脂进行绑扎封孔,迫使瓦斯浓度衰减减缓。据该矿总工程师江重阳介绍,这样在距煤层1米至1.5米处绑扎封孔管,在钻孔内形成“两堵一注”条件,使钻孔浓度提高到75%以上。
由于底抽巷瓦斯钻孔成孔后易出现塌孔,为解决这一难题,该矿迎难而上,对钻孔封孔工艺进行了技术革新,并进行了水力冲煤和封孔月度考核,规定每米出煤不低于0.9吨,对标奖罚,此举有力地保证了瓦斯的抽采质量。
优化生产工艺是该矿技术创新的又一新举措。该矿在39021回风巷底抽巷,对该巷道设计断面及支护参数进行优化,锚杆布置较原来减少了2根,整条巷道为矿井节约费用27万元;在39011回风底抽巷对穿层钻孔设计优化后,钻孔长度减少了4374米。该矿还对ZDY3200钻机进行技术改造,每台钻机可节约1万元,打钻效率提高了2倍以上。
在焦煤集团去年的科技创新表彰大会上,该矿创新项目喜获丰收,其中焦作矿区瓦斯治理模式及综合防治技术研究获特等奖,瓦斯抽采钻孔封孔工艺改进研究等2项成果获一等奖,有5项创新成果获二等奖,14项成果获三等奖。