本报讯(通讯员孔小海、樊小山)3月20日,笔者从方鑫隆公司了解到,为应对严峻的市场形势,该公司紧紧围绕提质增效,开展技术创新活动,不仅解决了诸多生产技术难题,而且为企业创造了较好的经济效益。
该公司在生产工艺、劳动效率方面,针对金属网车间加工焊网经常出现虚焊或焊点不牢现象,组织技术人员攻关,通过在拔丝工序添加生白灰,对拉丝粉改良配比,彻底解决了这一难题,工效也大幅提升,已由过去的每班加工150片焊网,提高到现在的300片;针对固特捷车间在灌装过程中,因产品对温度和灌装时间要求非常苛刻,经常会有残余原料结晶在灌装机活塞四周,造成设备无法工作的实际,自行设计制作了一套专用助推器,轻松解决了问题,生产效率比过去提高了2倍以上。
同时,该公司还围绕提质增效、安全生产开展技术创新,利用废旧料头对拔丝工段的盘元放线架进行改造,使原来的由3人操作机械,减少至现在的2人,一年可为企业节省近5万元的人员工资投入,并且合理规避了盘元一旦缠绕或丝头断开,有可能对操作人员造成伤害的不安全诱因。
据统计,今年年初以来,该公司科技创新市场共收购技改成果和合理化建议39项,小而实用的创新项目为企业带来了超过110万元的经济效益。