本报讯(记者鲍捷 通讯员宋国兴)9月15日,记者从焦煤公司中马村矿获悉,该矿砖厂今年排矸约21余万吨,减排废水750多万吨,企业综合节电率提高12.3%,矸石排放率明显降低。据了解,为应对严峻经济形势,该矿加大科技创新工作力度,挖掘节能减排空间,取得显著成效。
在措施制定中,该矿成立了管理组、节水组和创新组等6个节能专业组,实行百分制考核,落实到每个专业组负责人。同时,规定各类耗能设备计量器具配备率应达98%以上;矿井所有环保设施现场必须保持环境清洁整齐、标识完好,设施完好率、运转率均大于95%,最大限度节约材料费用,并与分管负责人绩效工资挂钩,严格兑现奖罚。
在环境治理中,该矿坚持从技术上不断升级,申请投资100万元更新改造了10吨流化床锅炉改造、生活污水处理系统、罗庄风井噪声治理等项目。该矿还创新采取高效脱硫除尘系统,处理现有的链条型燃煤锅炉,经焦作市环境监测站对处理后的锅炉废气进行检测,符合国家锅炉大气污染物综合排放标准要求。
在节能方面,该矿对211绞车进行技术改造,实行变频控制应用,确保了绞车的安全稳定运行,提高节能率40%以上。同时,该矿在北风井新安装了隔音门、隔音窗、隔音挡板等环保装置,有效改善了风井周边居民的生活环境。该矿还对矿井水进行综合利用,对井下水实行再科学加工再上岗,用于地面生产及宿舍楼等各岗点卫生间冲厕。他们针对砖厂余热进行储水热水,输送给澡堂用于员工洗澡,减少锅炉煤炭使用,增加环保指数。
在耗电考核中,该矿注重加强电力调荷避峰工作,组织生产区队对运输皮带集中开机,对运输槽头、皮带头等进行技术革新,实现无负载情况下自动停机,杜绝设备空转,月减少电费支出20余万元。该矿还在副井工作量少的情况下,坚持集中提人,杜绝空钩现象;该矿还创新管理方法,组织运输区加强轨道空车空载合理调度,实施“一对一”管理,避免大巷电车跑空趟,每月减少电耗3000多度。