本报讯(通讯员裴纪民)7月5日,笔者从九里山矿了解到,该矿针对气动设备返修频繁、影响安全生产的实际,研发出气动设备自动润滑装置,不仅提高了工作效率,延长了设备寿命,而且节省大量维修费用。
据了解,该矿在井下掘进及工作面回采时,需使用大量的凿岩机、风煤钻、风镐等气动设备。气动设备原本自带有小型注油器,但由于受工作场地等条件限制,且自带注油器多为塑料材质,极易损坏,致使气动设备在生产中不能及时给油润滑,设备经常在无油润滑状态下使用,造成经常出现卡、堵、烧死等故障,降低了工作效率,缩短了设备使用寿命。技术人员调研分析后,加工制作了气动设备自动润滑装置,即当气动设备工作时,该装置实现连续不断的自动注油润滑,避免润滑剂不足或干摩擦造成设备效率降低及设备报废,一举解决了这一生产难题。
气动设备自动润滑装置投用一年来,效果显著:使用前,平均每台设备每月维修超过5次;使用后,月均维修不足1次,维修率同比降低80%以上,极大提高了工作效率。同时,由于气动设备及零配件的损坏率大幅度降低,维修成本同比减少90多万元。