本报讯(通讯员李龙岗)今年年初以来,演马庄矿持续强化过程管控,在工程设计上动脑筋,在优化系统上下功夫,在创新创效上想办法,努力降低原煤生产成本。
工程设计方面,通过在二五煤柱(上)工作面集中运输巷采取短距离沿空留巷技术,并采取强力支护办法,促进安全生产,提高工作面单产;科学安排一九煤柱工作面防治水工程,减少一九煤柱施工底板注浆加固钻场5个、煤巷总进尺25米,减少施工钻场费用5万余元,既节省钻探工程费用,又解决了工作面接替紧张局面。
优化系统方面,根据矿井采掘布局调整,该矿采掘施工地点目前主要分布在二七下段采区、二七采区、二五采区,启用距离该生产地区较近的东注浆泵站,停运距离较远的西注浆泵站,节约敷设注浆管路、人工费用及注浆泵站运转电费成本约30万元;根据实测煤层瓦斯含量设计抽采钻孔,将抽采钻孔间距由原来的0.75米,优化到现在的1~2米,月减少抽采钻孔工程投入10万余元。
创新创效方面,对老泵房12台水泵吸水管进行改造,并更换12台配套电机,排水系统平均效率提高15%,平均吨水百米电耗降低0.14千瓦时,由此推算,该泵房一年可节省电能332.43万千瓦时,减少电费支出216.08万元;根据生产实际情况,及时调整主通风机风叶角度和电机运行频率,通过改变风叶角度,每天减少用电约73.2千瓦时。
在此基础上,该矿还成立经营管理督查小分队,针对井下材料、煤质、设备等管理情况,对地面节水节电、办公电器使用以及物资回收复用、修旧利废等环节,全面督查落实,极大地增强了干部职工的生产成本意识。