本报讯(通讯员裴纪民)3月28日,笔者从九里山矿了解到,该矿选煤厂通过对排矸系统实施技术改造,达到了增效、减人、降低安全隐患的目的。
据了解,该矿选煤厂排矸系统正常工作时,每班需要排矸60多矿车,最多达100多矿车,操作方式为一人开关闸门,一人用撬杠捅漏斗,一人推空车。操作过程中,如果工人开启闸门控制不好,矸石就会从矿车里溢流到地面,不仅影响作业环境,而且还存在一定的安全隐患,再加上矸石仓内设有喷水降尘装置,洒落的矸石夹杂着泥水,使操作工人浑身上下、矸石仓墙壁上到处都是泥点,导致岗位及周围环境脏、乱、差,清理洒落的矸石费时费力,增加了工人劳动强度。针对这种情况,该矿选煤厂技术人员认真调研分析后,自行设计了一个供矸石下泄的漏斗,并用修复跳汰机换下的液压站和铲车换下的转向液压缸,组装成一套液压系统来控制闸门开关,轻松解决了这一生产难题。
经过前后对比,技改后的排矸系统操作简单,能够合理控制排矸量,避免了之前人工操作时矸石从矿车溢流现象,不仅降低了工人劳动强度,而且消除了安全隐患。同时,原来排矸岗位每班定员3人操作,现在由2人即可完成作业,优化了岗位人员结构,一年还可为企业减少人工投入约20万元。