本报记者 丰舒潍
960℃的炉火在电解槽里翻腾,槽间作业区的铝制立柱母线如同填足炭火的暖气包,站在焦作万方铝业股份有限公司电解三分厂的车间里,记者被热浪逼得透不过气来。然而,就是在这样的环境下,该分厂党总支书记、厂长曹韶峰潜心技术创新,带领职工创造了一个又一个生产奇迹。
降本增效是铝电解企业的根本要务,靠什么降本增效?“事实证明,科技创新永远是降本增效的强有力支撑,是企业发展的永恒动力。”曹韶峰说。17年前,他从昆明理工大学毕业后来到万方铝业公司,从一名普通的电解工人到副工区长、工区长、分厂党总支书记和厂长,凭着踏实苦干、勤奋钻研,成为一名优秀的科技创新带头人。
2007年5月,三分厂新上两个系列192台电解槽,工期十分紧张,曹韶峰临危受命,担任党总支书记、厂长。在焙烧启动动员会上,他动情地宣誓:“我们要不辱使命,迎接挑战。从今天开始,我和生产骨干吃住在生产一线,坚决完成焙烧启动任务!”凭着一股拼劲,他和职工冒着酷暑,科学管理,合理运作,使电解槽在启动过程中没有发生一起脱极、渗电解质、渗铝、漏槽等生产事故,顺利完成了启动任务,同时全部采用新技术、新工艺,以电解质块破碎成粉代替以往的高价冰晶石,共使用电解质粉3600吨,盘活资金1440万元,节约冰晶石3600吨,折合资金2880万元。
曹韶峰积极探索先进的电解槽管理技术,通过升电流、降电压的方法降低吨铝电耗。槽电压由3.98伏逐步降到3.92伏,电流由295KA逐步升高到300KA,且电解槽生产平稳运行。由此,该分厂吨铝电耗降低60千瓦时,年可节约成本444万元。
为了调动职工的积极性,曹韶峰将工艺交流电耗、氧化铝单耗、氟化盐单耗以及制造费用等限定了“红线”目标,每月对目标完成情况进行公示,鼓励职工修旧利废、发明创造。拿打捞炭渣的漏勺来说,原来分厂一个工区每月消耗50把漏勺很正常,而现在漏勺的消耗量每月降到20把,每把按80元计算,一个工区每月就节约资金2400元,8个工区可节约1.92万元。职工还发明了安全高效的“万能钩”,摸索出分时段供风法,人人争当降能增效的实践者。对每项革新成果,曹韶峰都要在分厂内部网络发布,并尽快推广实施,实现成果共享。
曹韶峰说,一台电解槽停止运行,光维修费用就得60多万元。而延长一台电解槽一个月的寿命,除提高收益外,还能节省数万元成本。近年来,三分厂用电一直处于限电压负荷状态,由此经常出现电解温度降低、溶解氧化铝能力差的现象。为了保障电解槽安全,他连续几天几夜守在电解槽旁,并将“人在阵地在”的口号叫响整个厂区。去年1月、4月、10月、12月,在电压负荷天数达到87天的情况下,该分厂顺利地完成了各项生产任务。
曹韶峰对每一台电解槽都倾注了大量感情,他只需看一眼槽内的火苗颜色,就能判断出其运行状态的好坏。今年年初,有2台槽里的铝水翻滚得非常厉害,工人们心里寻思着这2台槽肯定要停产了。然而,曹韶峰赶到后,现场指导职工操作,硬是把2台槽给救了回来。
为人低调,待人亲和,加上一身硬邦邦的技术本领,今年39岁的曹韶峰树立了很高的威信。三工区区长张志文说:“曹厂长就像老大哥一样,自己技术水平高,还经常和我们分享好的经验,教给我们很多东西,我们都愿意跟着他干。”
如今,在曹韶峰的带领下,电解三分厂每月的产量都接近1.3万吨,照此计算,今年产量可望超额完成2000吨以上。而曹韶峰追求的不仅仅是产量,他说:“借着创先争优活动这一载体,我们不仅要把产量提上去,更要把能耗降下来。现在的工艺交流电耗是吨铝13130千瓦时,到今年年底,我们要把电耗降到吨铝13100千瓦时这一国内领先指标。”