本报讯(通讯员张勇)随着煤炭市场价格的不断下滑,赵固一矿从降低企业运行成本出发,大力开展“节支降耗、修旧利废”活动,迅速掀起了“降成本、提工效、促发展”的竞赛热潮。
为降低各类生产材料的采购和维修成本,该矿提出了“自力更生、攻克难关”的口号,物资管理中心为实现对生产材料的有效控制并减少浪费,从废旧物资中找出液压泵、电机、油管等材料自行改装了胶带卷扬机、钢丝绳卷扬机和钢轨液压校直机等设备,专门对井下回收的废旧钢管、钢丝绳、钢轨、π形钢梁以及胶带等材料“二次回炉”。通过整理维修,原本杂乱无章的废旧材料焕然一新并重新入库。据统计,仅液压校直机一台设备,维修π形钢梁的费用一年可节约300万元,钢轨校直的年维修费用可节约260万元。与此同时,该矿还对新型多功能液压实验台进行系统改造,解决了使用中乳化液循环利用等多项技术难题。在修旧利废中,该设备专门用于单体柱和三用阀等设备、部件的液压调节试验。目前,该成果已顺利获得国家发明专利。
在长期的生产实践中,该矿机电队也摸索出了节支降耗的好路子。在工作面回撤时,需要用到230块钢板。回撤结束后,每块钢板的修理成本达600元。为减少支出,该队承担了此项修理工作,按每年开展5次大修计算,一年可节省维修费用69万元。此外,主井箕斗、副井罐笼的导向轮因长期磨损需要经常维修,每年修理数量超过100个。为省去外部修理产生的高额费用,该矿自力更生开展维修,一年又可节省维修费3万多元。多渠道、全方位开展修旧利废活动,为该矿生产成本的有效降低奠定了基础。