本报讯(通讯员许凯)在当前复杂严峻的经济形势下,古汉山矿牢固树立过紧日子的思想,注重抓好“四个优化”,抵御市场“寒流”,促进经济效益的提升。
优化巷道断面,提高单进水平。该矿1602底板抽采巷设计工程量为1020米,通过对巷道断面进行优化,每米出矸量由原来的30车减少为23车,减少出矸量约23%,大大节约了施工时间,在提高掘进单进水平的基础上,节约材料费用51.3万元。
优化封堵技术,从源头上控制矿井涌水量。该矿对14171、14161等工作面突水点实行了立体封堵方法,从源头上减少了矿井涌水量,使矿井涌水量从年初的每小时1800立方米减少到现在的每小时1200立方米,年节约排水费用近千万元。该矿还采用封堵与探放相结合的方法,治理威胁该矿15031工作面安全回采的12101工作面的老空积水,取得了良好效果,为治理老空水害提供了宝贵经验。
优化考核机制,降低投入成本。该矿对防治水工作采取“逆向考核,滞后兑现”的方式,在保证工作量的同时加强了质量、效果考核,增强了职工的责任感。该矿2012年7月份开始选用新型的注浆材料替代水泥,在保证工程质量的前提下,每吨节约50元,今年上半年节约材料费约200万元。
优化设备管理,降低生产费用。该矿在机电设备管理上,通过绘制井下各地点设备布置定位图,加大对闲置设备的考核力度,上半年上交闲置机电设备300余台,月减少租赁费100余万元。为降低矿井材料成本投入,完成经营成本目标,该矿自制了W钢带整形机,将已变形W钢带进行整修,重新投入使用,月减少投入10万余元。