本报讯(通讯员许凯)8月24日,笔者从古汉山矿了解到,该矿坚持“机械化换人、自动化减人”的工作思路,对矸石运输系统进行技术改造,每年可为企业创效34.13万元。
该矿原有排矸方式存在运输环节多,人力、物力投入大,运输效率低等问题。随着矿井开拓机械化程度的提高,原有排矸方式无法满足排矸需求,不仅制约矿井开拓进尺,而且影响矿井生产地区的接替。为提高排矸效率,减少人员、材料的投入,降低成本支出,经过多次论证、申报、研究,该矿决定对矸山排矸系统进行技术改造。
该矿采用集中控制操作方式,将101皮带给煤机、地面皮带、矸洞给煤机及矸石皮带控制部分设计安装在一起,实现了一人操作;通过增加主要运行部位的视频监控,实现了远程自动控制。排矸系统改造结束后,近一个月的运行证明,排矸效率明显提高,加快了矿车的使用周转率,满足了井下生产地区用料和排矸的需求,为岩巷掘进工作面正常掘进提供了保障。
技改前,排矸时日运行10小时,正常排矸量为900车1万余吨。技改后,同样的矸量,排矸只需要6小时,运行减少4个小时,每月减少运行电费1万元。原排矸系统每班操作人员及信号工配置5人,改造后每班配置3人,每年减少工资费用21.6万元,实现了减人提效的目标。